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开春迎喜讯 炼钢厂2#转炉炉龄再创历史新高
来源:钢铁公司 作者:钢铁公司 时间:2015-03-21

       3月20日9时39分,随着炉号为3662的这炉钢冶炼结束,已运行一年之久的炼钢厂2号转炉,创转炉投产以来最好经济炉龄;而且有效提高了产能,降低了成本,提升了竞争力。标志着炼钢厂冶炼技术和综合管理水平又跃上了一个新的台阶。追求安全、经济炉龄是当今钢铁行业提产能、降成本、提高综合管理水平、提升企业竞争力的有效途径。转炉炉龄是长期以来炼钢工序不断探索求进的攻关项目,是一个控制过程和涉及环节较为复杂多变的难题,也是挖潜增效的一个重要课题。多年来,炼钢厂视转炉为炼钢的“生命”和“饭碗”,在“严、精、细”三字上作足文章。通过对炉龄持续开展技术攻关,取得了突破性进展,确保了安全、稳定、长效和优质运行。

      严管理。以“炉子安全经济运行”为第一原则,炼钢厂从2号转炉炉役前、中、后期制定不同的管理措施,实行班组“包炉”负责制和“炉炉观察、人人操心、班班考核、日日小结”的闭环式管理,对溅渣效果差、补护炉不及时的班组进行通报批评,对当班炼钢工、操枪工、摇炉工等关键岗位人员进行严格考核;技术科技术人员针对不同铁水条件下的操作、加强生产工艺流程的优化,根据铁水、原辅料的不同配比所造成的不同热平衡条件采用相应的炼钢模式,制定严格的工艺措施;护炉进行专题研究、全程跟踪解决;厂领导每月不定期组织对2座转炉运行情况进行专题分析与指导。

      精操作。以“标准化操作”为第一条件,在铁水条件不断变化的情况下,转炉各岗位大力推行标准化操作,稳定装入量,提高装准率,为稳定冶炼操作创造先决条件;优化造渣制度,开吹前适量加入石灰、轻烧白云石等原料,控制造渣料总加入量,减轻前期渣对炉衬的侵蚀;根据化渣情况及过程温度适当加入化渣冷料,合理控制终渣碱度;严格终点控制,提高终点成份、温度双命中率,保证碳、温协调控制,提高一倒出钢率,保持稳定、合理的炉型。

    细维护。以“炉衬零侵蚀”为第一目标。炼钢厂从砌炉、烘炉就高度重视其质量,在炉役前、中、后期则科学选择不同的补护炉方法,根据不同部位的侵蚀情况采用了不同长度的砖形,使整个炉役炉身部位侵蚀达到一致。即根据铁水条件变化,严格执行溅渣护炉技术,充分保证炉炉溅渣所需氮气压力、枪位和时间,并在溅完渣后采用“摇炉挂渣”法适时维护炉子;每班根据炉衬侵蚀情况,对易侵蚀的炉子前大面、出钢口部位、耳轴两侧采用喷补或热补料补炉法,提高了炉衬寿命,提高了产能,节省了补炉料,降低了成本。
    追求卓越,永无止境。成绩面前,全体炼钢人将决心以崭新的姿态和业绩辛勤工作、创新工作,面向未来,创造新的辉煌。